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多绳摩擦式提升机在运行过程中,由于四根提升钢丝绳受内因或外因的作用,易发生钢丝绳沿提升方向出现不同程度的窜动,当某一根绳窜量过大时,就会出现绳松、摆动大等情况,严重情况会影响提升设备的安全运行。本文主要结合滕东矿副井提升机实际情况及现场出现的有关问题,阐述提升钢丝绳出现窜动的原因及有关解决方案。
1出现窜动的原因
1.1提升首绳出现窜动的内因(1)四根提升钢丝绳在更换时长度不完全相同。受换绳时的工艺(单绳逐根更换)影响及调绳收稿日期 2016一03—24作者简介赵亮(1988.),男,助理工程师,毕业于山东科技大学机械电子专业,现任枣庄矿业(集团)托管滕东煤矿机电运输工区主管技术员:油缸余量影响,更换副井提升钢丝绳时不能完全保证四根新绳长度完全相同,因而有可能造成绳长的提升绳运行时出现窜动。(2)四根提升钢丝绳的延伸性能不是完全相同。受钢丝绳厂家编制钢丝绳工艺及材料影响,四根钢丝绳的延伸性不会完全相同,延伸性能强的提升绳容易出现窜动。(3)其他原因。诸如,安装工艺造成钢丝绳在使用过程中伸长率变化较大,连接装置缺陷导致的钢丝绳受力不均匀等。
1.2 提升首绳出现窜动
(1)四根提升钢丝绳绳槽深度不完全相同及钢丝绳绳上增摩脂厚度不均,以上情况将会引起提升绳的缠绕半径不同,经有关资料统计及科学验证,矿井提升高度越大越容易引起提升绳的窜动。(2)四根钢丝绳调绳油缸油枪位置不完全相同,导致提升首绳出现窜动。(3)某一根钢丝绳的油缸油枪已无余量,单根绳已不受力,当油缸油枪位置不同,甚至出现个别提升绳的油缸已无余量,导致相应的提升绳没有调节的余量,极易引起提升绳的窜动;当留设10m断层煤柱时,整个断层带出现活动,塑性区大量增加,出现导水的可能性,因此小宋楼断层留设20m断层煤柱是合理的。5结论根据《煤矿防治水规定》中公式计算及FLAc一3D数值模拟,3煤开采时,断层落差小于20m时不留设防水煤柱,断层落差小于50m且大于等于20m时留设20m防水煤柱,断层落差大于等于50m时留设30m防水煤柱。设20m煤柱垂向应力云图(上接第122页)2出现窜动的表现(1)提升钢丝绳在井口可以看见有明显的大幅度摆动。(2)提升钢丝绳在车房出绳口处有明显的上下摆动。(3)钢丝绳从天轮或滚筒绳槽脱槽。(4)井筒内钢丝绳不在竖直状态,不受力情况。上述四种异常现象显现的较为突出,可直接通过目测发现问题。3 出现窜动的调整方法出现明显维修人员目前滕东矿使用的是专门调节油缸的一种“五通阀”,即一根进油管连接四个出油管,在管头处分别加设一个中10mm的球阀,在出油管的球阀后再加设一根500mm的高压油管,用高压油管与四个调绳油缸连接,利用四根出油管相通的构造,对四根绳同时进行打压,可以将四根油缸的压力同时进行调整,确保了钢丝绳的受力均衡,保证了副井的安全提升。
同样,采用“五通阀”配合罐位打压、副井提升绳截绳都有较好的效果。4存在的不足及下一步的创新方向“五通阀”能够较好的完成绳的窜量调整和罐位打压、配合截绳的工作,但是在实际使用过程中仍然有不足之处需要改进:例如在某次副井截绳之前,副井大罐侧的油缸基本余量都在200mm左右,在临近截绳前两天,上井口信号司机反映北二绳窜动大,维修人员检查发现绳的油缸均还有余量,但是绳窜动现象又确实存在。后经过仔细检查,发现大罐侧北二绳的调绳油缸漏油,且“五通阀”通往此油缸的①10mm球阀阀芯堵死,油缸之间无法互相通液进行调节。导致北二油缸及钢丝绳不在完全受力状态,提升绳摆动较大。这是目前使用的“五通阀”存在的不足之处:若“五通阀”上的任一球阀出现堵塞的情况,都会导致某一油缸的油液无法与其他油缸进行互相调整,易导致单根提升绳不完全受力。这也是我们今后需要对“五通阀”进行改进创新的一个方向。
结语通过“五通阀”对副井调绳油缸进行调整,在日常工作中能极大地方便维修人员对罐位进行调整,做到对单个油缸或单根绳进行故障处理或更换,对多绳摩擦式提升机调绳可操作性较强,适用性好,安全可靠,且无须增加太多的改造费用。另外,若能在目前使用的“五通阀”的基础上再稍微做些改进,比如增设油压显示等附属功能,便于维修人员及时发现问题,并快速解决,以消除窜绳隐患。